對于大型軋機制造廠家制造的軋機設(shè)備,在使用中也會出現(xiàn)振動的問題,為了理解軋機的振動規(guī)律并確定振動源,進行了現(xiàn)場試驗研究,從冷軋機的實際操作中,收集多個物理過程的性能狀態(tài)和過程信息,測試了軋機垂直系統(tǒng)的振動特性。
由于確定了振動機理和振動源,簡化的六自由度彈簧質(zhì)量系統(tǒng)模型用于模擬工廠的固有特性,試驗和分析表明,主導(dǎo)振動是冷軋機垂直系統(tǒng)的自激振動,確認振動源位于輥的凹部中,據(jù)證實,引起多因素耦合中空輥冷軋過程的動態(tài)響應(yīng)是獲得工作輥的動態(tài)行為的最突出并濃縮頻帶,具有中心頻率,分析結(jié)果和診斷結(jié)論。
制定合理的結(jié)構(gòu)動力學(xué)修改策略,以消除冷軋機的自激振動是非常重要的,與進入的材料的相同的厚度和不同厚度的用于分析鋼帶鋼料,計算出的點數(shù)據(jù)中的鋼帶被在軋機中進行加工,且模擬在冷軋機的冷軋系統(tǒng)中進行,分析了軋制力、與框架間拉應(yīng)力之間的耦合關(guān)系,對張力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進行了改進,使動態(tài)變量的指定過程更加穩(wěn)定,形狀誤差變?yōu)榧虞d的軋輥空間中的壓力分布的變化。
目前充分考慮了形狀控制能力和控制機構(gòu)之間的耦合關(guān)系,在板形控制機構(gòu)的控制范圍內(nèi)獲得最佳反饋校正量,并根據(jù)開口率確定已設(shè)計的噴嘴,每個冷卻噴嘴的控制狀態(tài),進行了工業(yè)實驗研究,驗證并分析了建立模型的形狀控制效果。